soon88顺博体育下载官网专注外加热回转窑、三炭(炭、炭黑、活性炭)设备以及大型回转窑制作
语言选择:繁體中文   ENGLISH
您的位置:首页 > 产品中心

PROFIBUS现场总线在炭黑生产的全部过程控制中的应用

时间: 2024-04-19 07:59:39 |   作者: soon88顺博体育

细节:

  PROFIBUS现场总线在炭黑生产的全部过程控制中的应用PROFIBUS现场总线在炭黑生产的全部过程控制中的应用 PROFIBUS现场总线 在炭 黑生产的全部过程控制中的应用 牟晓燕,曲立人 (青岛玖琦精细化工有限责任公司,266043) 摘要:本文介绍了一种低成本、高性能的PROFIBUS现场总线系统及其在炭黑生产的全部过程 制中的应用。PROFIBUS是一种国际性的开放的现场总线,它和西门子的PLC控制器、I,控 O模板 硬件,以及iFIX2(6软件组态的操作站,组成了一种规模可变的DCS系统。这是一种经济、 完善、 强大的自动化解决方案。 关键词:炭黑;现场总线;SCADA...

  PROFIBUS现场总线在炭黑生产的全部过程控制中的应用 PROFIBUS现场总线 在炭 黑生产的全部过程控制中的应用 牟晓燕,曲立人 (青岛玖琦精细化工有限

  公司,266043) 摘要:本文介绍了一种低成本、高性能的PROFIBUS现场总线系统及其在炭黑生产的全部过程 制中的应用。PROFIBUS是一种国际性的开放的现场总线,它和西门子的PLC控制器、I,控 O模板 硬件,以及iFIX2(6软件组态的操作站,组成了一种规模可变的DCS系统。这是一种经济、 完善、 强大的自动化解决

  。 关键词:炭黑;现场总线;SCADA系统;PLC编程;组态软件 2003年,我企业决定新建一套1(5万吨,年硬质炭黑生产装置。由于工厂刚刚改制起步, 百废待兴,资金不足,决定分两步走,首先建设炉前部分,炉后的收集造粒部分仍然采用以 前的干法装置。万吨级炭黑生产装置,其工艺路线及主要设备经过多年来的实践、总结和优 化,大体来说已经基本定型。但它所使用的控制管理系统,由于仪表和自动化技术的迅速发展, 以及生产的基本工艺要求差异和投资额的限制,各厂家的控制管理系统也不一样。针对我厂的特别的条件,我们在设计选型时,对各种控制模式进行了大量的方案比较,最终采用了当今工业自动化领 域比较流行的PROFIBUS—DP现场总线技术方案。 PROFIBUS作为符合欧洲

  EN50170和国际标准IEC 61158的现场总线系统,是 Field bus),在欧洲和世界各国有很高的市场占有率。一种开放的过程现场总线(Process PROFIBUS 总线对ISO,OSI模型的七层通讯体系结构可以进行了优化,确保了数据传输的快速性 PROFIBUS总线包括PROFIBUS—DP等三个兼容的版本,PROFIBUS(DP和有效性。 是设备层现场总线, 用于控制器(如PLC、PC)与现场控制设备(如驱动器、检测设备、 系统的结构见图1。 HMI等)之间的通信。 1 系统硬件结构 主控制器采用西门子新型的可编程控制器$7-315-2DP,它具有中、大规模的存储容量和 强大的浮点运算功能,集中配置可以扩充到256个模拟量和1024个开关量。CPU运算速度 快, 183 基本指令执行速度为0(2?s--一O(6?s。采用脚C存储卡,不需要额外的后备电池,就可以实 现PLC的免维护运行。该控制器具有一个内置的DP口,可直接连接在PROFIBUS-DP总线 为主站工作。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息,在同一总上作 线个站点。每个PROFIBUS-DP系统可包括以下三种不同类型设备: (1)一级DP主站(DPMI) 一级DP主站是中央控制器,它在预定的信息周期内与分散 站(如DP从站)交换信息。这里的一级DP主站是PLC$7-315—2DP; 的 (2)二级DP主站(DPM2) 二级DP主站是编程器、组态设备或操作面板,在DP系统 态操作时使用,完成系统操作和监视目的,互为备用的两台监控站在这里是二级DP主站; 组 (3)DP从站DP从站是进行输入和输出信息采集和发送的外围设备(I,o设备、驱动器 ‘’ 等)。 图1控制系统结构图 按初步的设计方案,未来的炉后收 DP从站的,在现场可以另设触摸屏集造粒部分是属于 作为人机界面,方便现场操作。PROFIBUS-DP现场总线也可以构成多主站系统,在总线上 置若干个主站,主站与各自从站构成相互独立的子系统。任何一个主站都可以读取总线上设 DP 从站的输入,输出映像,但只有一个主站允许对某个DP从站写入数据。各主、从站之间 一条PROFIBUS双芯屏蔽电缆互连,最高传输速度可达12Mbps。通过 西门子的PLC工业自动化产品,在现场控制、网络控制中的可靠性和实时性方面性能优 越,S7系列的控制器和各种I,O模块的平均无故障时间(MTBF)在数十万小时以上(最短MTBF =19(6年)。因此,为了节约成本,我们没有在PLC主控制器方面采取冗余措施。但为了 证主控制器的正常运行,尽管选用的$7-300系列i,o模块已经具备了隔离功能,但我们对保 外部进出主控制器的所有模拟量和开关量信号,还是全部采用了隔离端子、继电器等硬件于 离措施,以隔离所有的外部干扰。隔离端子同时也起到了变送器和配电器的功能。 隔 由于监控操作站是整个系统中的薄弱环节,鼠标、硬盘、显示器的故障率比较高,所以 采取了操作站冗余,两台监控操作站同时挂在PROFIBUS-DP现场总线上j互为备用。操作 是由普通的工业PC加西门子的5611网卡组成的,这类网卡具有PROFIBUS接口,通过站 置,决定该PC机作为一类主站还是只作为编程和监控的二类主站。操作站的冗余,软件设 作人员监控生产过程。两台操作站又通过交换机互联,由于操作站的组态软件方便了操 iFIX2(6是基 于client,server架构的软件,可以直接通过TCP,IP协议连接到工厂局域 能很好地完成生产现场的数据处理和数据通信外,也便于用户将来信息化建网,这样,除了 控制系统和计算机系统的远程服务。 设的联网以及对 模块配置包括:S7—315-2DP×1;10A开关电源×l;8路模拟量输入×3;4路模拟量输 出×1;FM355C闭环控制模块×2;16路数字量输入×1;16路数字量输出×1;CP5611网卡 ×2;20针连接器×10;64k埘C存储卡×1等。系统资源为:模拟量输入32点,模拟量输 出12点,数字量输入16点,数字量输出16点。完全可以满足生产工艺需要。 硬件组态是在STEP7软件环境中进行的,即对$7-315的机架底板、电源、CPU、各种i,o 模块等,按其实际配置和物理地址进行组态。另外,通过在STEP7软件中的组态,对 站和子站的I,O单元统一分配地址,这样,在编程时无须考虑通讯问题。例如:在组所有主 置315-2DP的DP地址为2、两个监控操作站分别是3,4。(如图l所示) 态中设 2 PLC软件编程 7 V5(1 PLC的编程软件使用STEP SP3,运行在Windows2000中文版系统平台上。STEP7 符合IEC-61131标准,该软件具有友好的用户介面,可帮助用户很容易地利用上述系 它提供的功能包括:系统硬件配置和参数设置、通信配置、编程、测试、维护统资源。 STEP7软 件提供了标准化的编程语言,包括LAD梯形逻辑、STL语句表和FBD功能等。 3种编程语 言,并且3者之间可以互相转换,我们主要采用了STL语句表。 方块图 程序结构设计的任务,就是考虑整个应用程序如何进行资源分配,从全局、整体上规划 程序的组织结构。合理的程序结构,可以降低开发程序的难度,增加程序的可读性和可维护 性。程序结构化设计就是将复杂控制任务按照某一规律,分解为几个独立和相对简单的子程 序,再对子程序进行编程。这样,大规模的程序容易开发和理解,使程序组织简化,程序修 改更容易,排错更简单,系统调试更容易。通常用户程序由组织块(oB)功能块(FB、FC)、 数据块(DB)组成。FB、FC模块是用户子程序,DB模块是用户定义的用于存取数据的存储 是操作站监控软件与STEP7程序的数据接口。组织块OBI是PLC操作系统与用户程序区, 接口,PLC控制器周期性的调用此模块。我们可以通过组织块OBI来调用其它的模 之间的 块,如功 一 l 85 ( 能块FB、FC、数据块DB等。在STEP7编程时要注意以一FJL点:(1)从编程开始,程序每 到一个变量,就马上对其设置一个变量符号,这在大型的程序设计时尤其重要; (2)对每一 用 个控制点的控制程序编写成独立模块,每一个控制功能定义一个FC或FB块,然后由组织块 OBl调用; (3)由于主站运行时要

  众多的运行参数并保存在DB数据块中,涉及大量的 数 据计算,而该部分数据不要求速度太高,所以将该部分程序写入定时中断之中,从而降低CPU的处理负荷; (4)在数据处理运算功能模块FC,FB的编写时,要采用语句表(STL)编 程,这样,不仅能轻松实现复杂的控制功能,还可以节省大量的存储空间。 例如:在本文介绍的系统中,有十一个控制回路,分别控制压力、流量、温度等,对应 于每个控制回路设计相应的程序(FC),放在中断程序0835中,这些程序各自都调用PID控 制功能块(FBl31),这样我们只要编写一个PID控制模块就可以了,提高了编程速度。 按照工艺方面的要求,我们将供风系统、供油系统、急冷水系统及高温空气预热器的保 护纳入了安全连锁。为了避免连锁系统误动作,采取了事件表决的方式。例如:只有当供风 系统的空气流量、空气压力同时达到连锁下限时,系统才会进入连锁保护状态。(具体设定 参数可以由工艺技术人员设置)。在控制柜上设有连锁按钮和相应的指示灯。开气时,生产 尚未正常,要解开连锁。当各个回路投入自动并运行正常时,人工手动(DI)切入连锁保护。 软件有强大的在线帮助功能,提供了各种可能遇到问题的解决

  。软件编写过 程STEP7 中,可以边写边调试,用变量表监视和修改变量,也可以用西门子的仿线 操作站的软件组态 for 2(6组态软件,iFIX全面支持OPC(OLE 操作站采用了Intellution公司的iFIX Process Contr01)标准,是一种开放的自动化监控软件,通过安装iFIX的OPC driver和西 门子提供的SOFTNET软件,使PROFIBUS现场总线和iFIX组态软件融为一体,保证了系 效率地运行。iFlX的图形功能很强,图形库内容丰富,使用树状管理结构,运用直观的统高 工具,可以快速上手,简单快捷地满足各种应用类型和应用规模的需要。 ( 图形 操作站的控制管理系统,是一个基于WINDoWS2000操作平台的SCADA系统,操作员通过21英 寸纯平的人机界面,采用鼠标和键盘操作,可以完成系统授权提供的全部功能。开气 先启动控制柜的电源开关,PLC控制站开始引导,引导成功后,CPU的运行指示灯前,首 系统的各个控制点全部进入初始化状态。 亮,此时, 系统监控操作画面共有20多幅,包括:形象直观的流程图画面,方便工人操作的调整画 面,易于全面监视的实时信息画面,便于分析工艺操作的历史趋势画面等。为了保证系统运 行安全,防止越权操作,采用口令字控制,对操作员的操作权限和操作范围进行了限定。操 作员的重要操作、报警情况及运行中的事件等,系统都将在运行日志中予以记录。 主要的控制调节回路有:燃料油流量的比值调节,油泵出口压力定值调节,原料油流量 定值调节,空气流量的压力、温度补偿及定值调节,添加剂流量定值调节,高温空气预热器 入口温度定值调节,袋滤入口温度定值调节,油预热器出口油温定值调节,引风机入口压力 定值调节等十一个闭环控制回路和鼓风机入口蝶阀遥控。调整画面共有六幅,将相关的几组 动态参数曲线放在一起,可以分析判断工艺参数的整定情况。在调整画面上可以设置被调参 数的给定值(SV),比例(,),积分(秒),微分(秒)、输出(,)等各个参数。移动鼠标到 欲 “数值输入对话框,用键盘输入后,回车即可,也可以通 过鼠设置的数值上并点击它,出现 变 标拖动对话框下面的滑块来输入数值,画面上的实时曲线图可以立即显示修改参数后的 化。 ( 在本系统中,给定值、比例、积分、微分、输出值、报警上下限、安全连锁的动作值等 各个参数被修改之后,都存放在控制站的存储卡中,一旦改动,即加保留,停电不会丢失。 , 系统制作了九幅历史趋势画面。在画面上,尽量将相关参数做在一起,以备观察分析。 在该画面上,根据设置可以观察200天以内的历史趋势。通过按钮?,??和?,??翻页 察,可以设置翻页速度,使每页显示间隔为5分钟、15分钟、30分钟、1小时、6小观 12 小时。也可以设置察看历史趋势的起始时间。 时、 系统提供的画面缓存功能,明显提高了画面刷新速度,用户可以设置画面缓存的数量, 以及可以加载哪些画面到缓存中。 4结束语 该系统在2004年3月投入试运行,一次投产试车成功,自动化控制回路全部投 入运行, 连续试产了N220系列和N330系列的7-8个品种,产品质量稳定,基本上都是优质品。虽然 因为炉后的收集造粒系统不配套,尚无法满负荷生产,但平均单耗还是由过去2号炉的2(4 吨,吨,降为2(1吨,吨,取得很好的经济效益。 随着开放系统和平台技术的发展,自动化产品的选择更加灵活,软件组态功能也越来越 强大,标准化的现场总线能够提供智能化、简单化的设备接口,使过程控制用户可以在低成 本、易移植、易扩展这样一种友好的环境中进行系统设计、安装和运行,有着广泛的应用领 ‘域和市场。

  本文档为【PROFIBUS现场总线在炭黑生产的全部过程控制中的应用】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

  [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件,我们尽快处理。

  本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。